Xu, Tengfei (2015). Valorisation et décontamination des métaux présents dans les poussières de four à arc électrique (EAF) issues de la fabrication de l’acier. Mémoire. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Maîtrise en sciences de la terre, 242 p.
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Résumé
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Au cours des dernières décennies, le recyclage des ferrailles dans la fabrication de l’acier s’est
généralisé avec la prolifération des fours à arc électriques (EAF). Bien que ce soit un outil
puissant dans la production de l’acier, cette technologie produit également des émissions
polluantes parmi lesquelles des poussières, composées principalement d’oxydes métalliques.
Les poussières d’aciérie (PA) ont été classées dans la catégorie des déchets dangereux par
différents organismes gouvernementaux au Canada et à l’international comme l’Agence de
Protection de l’Environnement des États-Unis (United States Environmental Protection Agency -
USEPA), en raison du potentiel risque de lixiviation des métaux toxiques présents dans les
résidus tels que le Cd, le Cr et le Pb. Cependant, la présence de Zn en fortes concentrations
dans ces poussières fait de ce résidu un déchet potentiellement valorisable. Plus de 3,7 Mt de
PA sont produites chaque année à travers le monde. Les procédés hydrométallurgiques sont
plus souvent utilisés que les procédés pyrométallurgiques pour la décontamination et la
valorisation des PA car ils génèrent moins de pollution et possèdent des coûts d’opération
moins élevés. Dans ce projet de maîtrise, de nombreux essais ont été menés afin de développer
un procédé hydrométallurgique permettant de récupérer le Zn présent dans les PA sous une
forme valorisable (Zn métallique, Zn(OH)2, etc.), tout en traitant les autres métaux lourds
toxiques présents initialement dans les poussières, dans le but de générer un résidu final non
dangereux pour l’environnement.
La première partie de ce projet a consisté à réaliser une étude bibliographique approfondie sur
les différents procédés hydrométallurgiques existants permettant de récupérer les métaux
présents dans les cendres de sidérurgie. Une caractérisation chimique et morphologique des
échantillons de PA fournies par Arcelor Mittal Montréal Inc. a ensuite été réalisée. Des analyses
par ICP-AES, DRX et MEB ont été réalisées afin d’étudier les propriétés
chimiques, minéralogiques et morphologiques de ces résidus.
Pour les essais de lixiviation, l’acide sulfurique a été appliqué dans un premier temps comme
agent de lixiviation en raison de son faible coût. Une étude cinétique de la réaction de
lixiviation en milieu acide, ainsi que deux séries d’expérimentations d’optimisation des
conditions opératoires ont été réalisées. La méthodologie des plans d’expériences Box Behnken
a été utilisée afin d’identifier les paramètres opératoires ayant une influence sur la
solubilisation des métaux et d’évaluer les conditions optimales des procédés de lixiviation en
milieu acide et basique. La lixiviation basique a été abandonnée en raison des faibles
rendements de solubilisation obtenus pour le Pb et le Zn sur l’ensemble du domaine
expérimental testé. Un taux d’extraction du Zn de 70% a été atteint dans les conditions
optimales du procédé de lixiviation en milieu acide ([H2SO4] = 1 M, S/L ratio = 15% (p/p),
T = 20°C). Le Pb, quant à lui, reste toujours insoluble dans les conditions de lixiviation acide.
Par la suite, un procédé de lixiviation combinant des étapes de lixiviation acide et basique a été
testé dans le but d’améliorer la solubilisation du Zn et du Pb présents initialement dans les
poussières d’aciérie. Malheureusement, malgré toutes les conditions testées, le résidu sortant
du procédé n’atteint pas le critère défini dans la réglementation québécoise pour le Pb lors du
test TCLP (Toxicity characteristic leaching procedure). Par conséquent, la méthode a été
abandonnée. Par la suite, un inertage du Pb en présence d’acide phosphorique a été réalisé
suite aux étapes de lixiviation acide. Les critères du test TCLP ont été atteints pour le Pb après
les premiers essais d’inertage. Cependant, une optimisation des paramètres opératoires du
procédé d’inertage devra être étudiée.
De grandes quantités d’effluents acides contenant des teneurs élevées en Zn et en Fe ont été
produites au cours du procédé de lixiviation acide optimisé. Différents modes de récupération
du Zn, basés principalement sur la précipitation sélective et/ou l’électrodéposition, ont été
étudiés dans le but de valoriser le Zn présent dans les effluents acides. Les essais de
précipitation sélective ont été menés sur 1 kg de lixiviat avec une étape préalable d’enlèvement
du Fe par oxydation des ions ferreux en ions ferriques. Différentes conditions opératoires
(agents d’oxydation, agents de précipitation, pH) ont été testées afin de précipiter le Zn sous
forme d’hydroxydes ou de sulfures purs. Les résultats ont permis de montrer l’efficacité de la précipitation sélective du Zn avec une pureté de Zn(OH)2 de plus de 70% après l’enlèvement
des impuretés par oxydation et précipitation sélective du fer. Le traitement des effluents issus
des étapes de lixiviation par électrodéposition a permis de déposer une poudre de zinc ayant
une pureté de plus de 95% sur la cathode en acier. Les essais d’optimisation des paramètres
opératoires (durée de l’électrodéposition, intensité de courant appliquée) ont été réalisés sur
des solutions synthétiques, puis ont été testées sur les lixiviats générés lors du procédé de
décontamination et de valorisation du Zn présent dans les PA. Pour les essais réalisés sur le
lixiviat, plus de 75% du Zn présent en solution a été déposé sur la cathode après 150 min avec
une intensité de courant fixée à 10 A (densité de courant = 11,4 mA/cm2).
Ces résultats obtenus lors du développement de ce procédé de lixiviation et de valorisation du
Zn présent dans les effluents générés s’avèrent encourageants d’un point de vue efficacité et
faisabilité économique, permettant d’envisager une application industrielle du procédé et une
application plus vaste aux autres résidus ayant des compositions chimiques comparables.
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Over the recent decades, the recycling of scrap in steel production is becoming more and more
important with the proliferation of electric arc furnace plants (EAF). Although this technology is
considered as a powerful tool in steel production, it produces emissions including dusts, mainly
composed of metallic oxides. The steel dusts were classified as hazardous wastes by several
governmental agencies in Canada and across the world (United States Environmental
Protection Agency in the USA) due to the potential risks of toxic metals leaching such as Cd, Cr
and Pb from the residues. However, the presence of high concentrations of Zn in steel dusts
converts these wastes into attractive recoverable residual wastes. Across the world, more than
3.7 Mt of steel dusts are produced annually. Usually, hydrometallurgical processes are more
commonly used than pyro-metallurgical processes for the decontamination and the recovery of
steel dusts due to their low operating costs and their smaller impacts on the environment.
In the present research project, several assays were conducted in order to develop an efficient
and economically viable hydrometallurgical process able to remove toxic metals initially present
in the dusts in order to produce a non-hazardous residue and to recover Zn from EAF dusts in a
marketable form (metal Zn, Zn (OH)2, etc.). The first part of this project was to conduct a
literature review on the different existing hydrometallurgical processes allowing the removal of
metals from EAF dusts. A chemical and morphological characterization of EAF dusts samples
provided by ArcelorMittal Montreal Inc. was then performed. Indeed, a characterization based
on ICP-AES, XRD and SEM analysis was conducted to study the chemical, the mineralogical and
the morphological aspects of these residues.
Sulfuric acid was used as a leaching agent during the leaching tests because of its low cost and
its high efficiency to solubilize metals from solid matrix. Kinetic studies of the solubilization of
metals in an acidic medium followed by two series of optimization experiments of the operating
conditions were performed. The Box Behnken methodology was used to identify the influence
of different operating parameters on the solubilization of metals and to determine the optimal
conditions of both leaching processes in acidic and alkaline media. The alkaline leaching process
was abandoned because of its low performances of Pb and Zn solubilization obtained on the
entire experimental region. Under optimal conditions ([H2SO4] = 1 M, S/L ratio = 15% (w/w),
T = 20°C), more than 70% of Zn was solubilized whereas Pb still remains insoluble in acidic
leaching conditions.
Then, a combination of acidic and alkaline leaching steps was tested in order to improve the
solubilization of Zn and Pb initially present in the EAF dusts. Unfortunately, despite all the
conditions tested, the final EAF residue does not reach the criterion defined in the TCLP test
(Toxicity characteristic leaching procedure) for the Pb. Therefore, the performances of the
immobilization of Pb in the presence of phosphoric acid were studied on the residues coming
out of the acidic leaching steps. After the Pb immobilization step, the residues meet the TCLP
criteria defined for Pb. However, an optimization of the operating parameters of the
immobilization process should be done.
Large amounts of effluents containing high concentrations of Zn and Fe were produced during
the acidic leaching process. Different methods of zinc recovery, mainly based on the selective
precipitation and/or electrodeposition, have been studied in order to remove the Zn from the
acidic effluent and to recover it in its purest form; increasing its potential of valorization. The
selective precipitation experiments were conducted on 1 kg of leachate. In order to allow a
selective recovery of Zn, a preliminary oxidation of ferrous ions into ferric ions followed by the
precipitation of iron at pH 3-4 was performed. Different operating conditions (oxidizing agents,
neutralizing agents and pH values) were tested to precipitate Zn under hydroxides or sulfides
precipitates. The results showed that after impurities removals by oxidation and selective
precipitation of Fe at pH = 4, a precipitate of Zn(OH)2 with a purity higher than 70% was
obtained at pH = 7. The electrodeposition of Zn, carried out on steel cathodes, allowed a
recovery of Zn with a purity of 95%. The optimization of the operating parameters (duration of
electroplating, applied intensity) were first performed on synthetic solutions and were then
tested on the leachates produced during the decontamination process. For the experiments
conducted on the leachate coming from the decontamination process, more than 75% of Zn
present in the leachate was deposited on the cathode after 150 min with a current density set
at 10 A (current density = 11.4 mA/cm2).
The different results obtained during the development of this leaching process and the
recovery of Zn present in the generated effluents were very promising in terms of
performances and operational costs; allowing us to consider an industrial application of this
process to respond to the actual problematic of EAF dusts disposal.
Type de document: | Thèse Mémoire |
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Directeur de mémoire/thèse: | Mercier, Guy |
Co-directeurs de mémoire/thèse: | Blais, Jean-François |
Informations complémentaires: | Résumé avec symboles |
Mots-clés libres: | industrie sidérurgique; poussières d’aciérie; lixiviation acide; effluents; précipitation sélective; électrodéposition; zinc; plomb; cadmium |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 févr. 2016 18:40 |
Dernière modification: | 17 juill. 2024 19:30 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/3299 |
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